標竿案例

炒鍋更換傳統爐頭為陶瓷爐頭

年度
年度 107
案例編號
案例編號 107-B03-107-PE02
瀏覽次數
瀏覽次數: 2543

行業別:食品及飼品製造業

技術別:製程設備(PE)

製程 燃燒系統

0 (千度)

節省電力

21 公噸油當量/年

能源節約量

50 公噸/年

減碳量

460 仟元/年

節省費用

734 仟元/年

投資金額

1.6

回收年限

案例說明

生產設備炒鍋之傳統爐頭,能源消耗量較大,燃燒效率很低,設備老舊快;且噴頭易阻塞,增加維護成本,因此擬改善為高效益瓦斯節能的陶瓷爐頭。

設計理念或改善流程

本技術開發嵌式瓦斯爐頭結構,係由瓦斯爐頭與陶瓷板組合而成,陶瓷板全面貫穿密集的蜂巢狀燃燒噴孔,該噴孔能使瓦斯加快流速,並使火勢集中、溫度升高,減少一氧化碳形成與縮短燃燒時間,以節省瓦斯能源。

擬將12台炒肉鬆機的傳統銅製爐頭燃燒系統改善為陶瓷燃燒系統,效益統計如下表:

效益計算說明:

  1. 節省液化石油氣:

106年度肉鬆生產量()21,178.2鍋,傳統銅製爐頭每鍋消耗瓦斯量為2.57Kg,高效益瓦斯節能的陶瓷爐頭每鍋消耗瓦斯量為1.82Kg

每年節省瓦斯量:(2.57kg-1.82kg)×21,178.2=15,883.65Kg

換算公升為15,883.65Kg×1.786L=28,368L

  1. 經濟效益:15,883.65Kg×28.95/Kg=459.83仟元/年。
  2. 減少CO2排放量:28,368L×1.7529Kg/L=49.73公噸/年。

成效分析

  1. 節省能源:節省液化石油氣28,368L/年。
  2. 經濟效益:節省費用459.83仟元/年。
  3. 減少CO2排放量:49.73公噸/年。

投資金額:734.16仟元。
回收年限:1.6年。

推薦案例