案例說明
增設蒸餾塔入料預熱機制,並降低鍋爐飼水溫度以提升換熱效率,回收鍋爐煙汽能量。
設計理念或改善流程
高溫氧化器K-821煙氣排氣溫度平均為202℃,因現場已無空間增設換熱器,改為降低排氣溫度以提升效率。
鍋爐飼水在進入鍋爐前,預熱蒸餾塔入料,以節省蒸餾塔用氣;鍋爐飼水進入鍋爐時,節熱器溫度雖由102℃降至87℃,但因為溫差增加使換熱效率提升,排氣溫度因而由202℃降到179℃(整體鍋爐產氣量未減少),因為鍋爐水用於預熱入料,可減少蒸餾塔蒸氣使用1.0噸/時。
效益計算說明:
節省蒸氣:1公噸/時×8,760時/年=8,760公噸/年。
經濟效益:8,760公噸×864元/公噸=7,568.64仟元/年。
減少CO2排放量:8,760公噸×0.297 =2,601.72公噸/年。成效分析
- 節省能源:節省蒸氣8,760,000Kg/年。
- 經濟效益:節省費用7,568.64仟元/年。
- 減少CO2排放量:2,601.72公噸/年。
投資金額:3,990仟元。
回收年限:0.53年。