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增設蒸餾塔入料預熱機制,並降低鍋爐飼水溫度以提升換熱效率

年度
年度 107
案例編號
案例編號 107-B02-107-PE03
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行業別:化學材料及肥料製造業

技術別:製程設備(PE)

製程 鍋爐 飼水 預熱

8,760,000 (kg/年)

蒸氣

0 公噸油當量/年

能源節約量

2,602 公噸/年

減碳量

7,569 仟元/年

節省費用

3,990 仟元/年

投資金額

0.5

回收年限

案例說明

增設蒸餾塔入料預熱機制,並降低鍋爐飼水溫度以提升換熱效率,回收鍋爐煙汽能量。

設計理念或改善流程

高溫氧化器K-821煙氣排氣溫度平均為202℃,因現場已無空間增設換熱器,改為降低排氣溫度以提升效率。

鍋爐飼水在進入鍋爐前,預熱蒸餾塔入料,以節省蒸餾塔用氣;鍋爐飼水進入鍋爐時,節熱器溫度雖由102℃降至87℃,但因為溫差增加使換熱效率提升,排氣溫度因而由202℃降到179(整體鍋爐產氣量未減少),因為鍋爐水用於預熱入料,可減少蒸餾塔蒸氣使用1.0/時。

效益計算說明:

節省蒸氣:1公噸/×8,760/=8,760公噸/年。

經濟效益:8,760公噸×864/公噸=7,568.64仟元/年。

減少CO2排放量:8,760公噸×0.297 =2,601.72公噸/年。

成效分析

  1. 節省能源:節省蒸氣8,760,000Kg/年。
  2. 經濟效益:節省費用7,568.64仟元/年。
  3. 減少CO2排放量:2,601.72公噸/年。

投資金額:3,990仟元。
回收年限:0.53年。

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