案例說明
1. 因3PLCM生產排程以薄板居多,故長時間生產薄板下軋延液不易降溫,為減少冷卻器負荷,故將桶槽保溫設施拆除1/3。 2. 當生產薄板時將操作溫度提高,避免冷卻器降溫過大造成的能源損耗。 3. 當生產厚板時將操作溫度降低,減少加熱器升溫過高造成的能源損耗。
設計理念或改善流程
改善前:原先做法是將熱交換器溫度固定設在55℃,但實際進行軋延操作時,軋延液溫度可上升在55至60℃之間,故改變溫度設定並不會衍生軋延上的問題。

改善後:依照季節及現場實際生產狀況來調整軋延液操作溫度,以節省中壓蒸氣耗用量。

改善後:依照季節及現場實際生產狀況來調整軋延液操作溫度,以節省中壓蒸氣耗用量。
成效分析
1. 效益:1,584 t/年;統計103~104平均每月中壓蒸氣流量計所量測的流量,經換算成每月中壓蒸氣節用量=3,628-3,496=132(t/月)→1,584(t/年)。
2. 節能量:146.667kLOE/年
3. 經濟效益(仟元/年):902.88仟元/年
4. 減CO2(公噸/年):300.96公噸/年
投資金額:120仟元
回收年限:1年
2. 節能量:146.667kLOE/年
3. 經濟效益(仟元/年):902.88仟元/年
4. 減CO2(公噸/年):300.96公噸/年
投資金額:120仟元
回收年限:1年