標竿案例

減少熱整機(HPL)研磨整平輥印痕(ROLL MARK)延誤,降低鋼胚在加熱爐內空燒

年度
年度 114
案例編號
案例編號 114-A01-112-PE08
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行業別:基本金屬製造業

技術別:製程設備(PE)

加熱爐 冷卻水 燃燒

357,693 (立方公尺)

焦爐氣

135 公噸油當量/年

能源節約量

279 公噸/年

減碳量

2,053 仟元/年

節省費用

112 仟元/年

投資金額

0.0

回收年限

案例說明

1.透過酸洗熱整機整平輥內孔,使冷卻水有效冷卻整平輥,防止剝片沾黏整平輥而產生整平輥印痕。 2.預期可節省100分鐘,即避免鋼胚在加熱爐內空燒100分鐘,節省焦爐氣耗用。

設計理念或改善流程

改善前:
1.110.01~110.08共計有2,242分鐘,年化2,242/8*11(扣歲修一個月)=3,083分鐘。
2.每月延誤3,083/12=257分鐘,110年每月熱整機整平輥研磨處理
延誤平均257分鐘。
改善後:
透過酸洗熱整機整平輥內孔,以防止剝片沾黏整平輥,進而於生產過程產生整平輥印痕,112年1~3月熱整機研磨整平輥延誤總計308分鐘,平均102分鐘/月。


1. 112.01~112.03設備操作時數=1,618 小時, 加熱爐焦爐氣用量
=18,669,283 Nm3,年化後為設備操作時數:1,618*12/3=6,472 小時且焦爐氣用量:18,669,283*12/3=74,677,132 Nm3
2. 較改善前節省延誤時數:257-102=155(分鐘/月),年化節省時數:155/60*12=31 小時。
3. 每年節省空燒運轉焦爐氣耗用=31/6,472*74,677,132=357,693Nm3
4. 焦爐氣換算CO2排放係數:0.7808 kg/Nm3。
5. 排碳減少量:357,693 Nm3 * 0.7808 kg/Nm3 / 1,000噸/kg =279.29噸。
6. 焦爐氣能源單價:5.147 元/ Nm3。
7. 節省效益: 357,693 Nm3 * 5.147元/ Nm3=1,841,045元=1841.05仟元。
8. 能源效益: 357,693 Nm3/1,000*0.42=150.23 TOE/年

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