標竿案例

扁鋼胚縱切作業

年度
年度 107
案例編號
案例編號 107-A02-105-PE02
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行業別:基本金屬製造業

技術別:製程設備(PE)

製程 鋼胚

840 (千度)

節省電力

80 公噸油當量/年

能源節約量

758 公噸/年

減碳量

3,313 仟元/年

節省費用

200 仟元/年

投資金額

0.0

回收年限

案例說明

模變胚超過Y4允收寬度範圍,即使成分符合規範,依然會被剔退而須重新生產。將模變胚進行切割以修正其寬度,使這些切割後的鋼胚寬度可符合Y4允收範圍,避免重新生產新鋼胚。

設計理念或改善流程

為符合訂單尺寸需求,於連鑄中須執行模寬變化以調整鋼胚寬度,因而產生模變胚,如模變胚尺寸無法符合Y4允收標準,即使成分符合規範,依然會被剔退而須重新產製。若利用切割器將模變胚寬度切割成符合Y4的允收寬度,則可避免重新產製新鋼胚,對成本與節約能源有正面效益。

改善前流程圖

改善後流程圖

效益計算說明:

  1. 節省能源:
  1. 節省電力:105.06~106.05縱切量計15,280公噸,105年統計煉鋼廠生產量為10,072,938公噸,105W3煉鋼廠總耗電553,627,083度,每噸鋼耗電54.96度,共省電15,280公噸×54.96=839,789=839.79千度/年。
  2. 105W3每噸鋼總耗蒸氣423,191,000Kg,每噸鋼耗蒸氣42Kg,共省蒸氣15,280公噸×42Kg =641,760Kg
  3. 105W3每噸鋼總耗焦爐氣133,439,652Nm3,每噸鋼耗焦爐氣13Nm3,共省焦爐氣15,280公噸×13Nm3=198,640Nm3
  4. 105W3煉鋼一廠每噸鋼耗天然氣1.3Nm3,縱切每噸使用天然氣0.05Nm3,共省天然氣15,280公噸×(1.3-0.05)=19,100Nm3
  1. 經濟效益(仟元/):依中鋼W5節能平台單價計算=15,280公噸/×(54.96×2.304+42×469.1×10-3 +13×4.3+1.25×11.69)=3,313.32仟元/年。
  2. 減少CO2排放量:15,280公噸/×(54.96×0.53+42×0.19+13×0.7808+1.25×1.879)=758.01公噸/年。
  3. 投資金額:200仟元
F3修改配料程式之人力費用2.5仟元×60=150仟元。
W3S新增縱切明細網頁:人力費用2.5仟元×20天=50仟元。

成效分析

  1. 節省能源:
  • 節省電力839.79千度/年。
  • 節省蒸氣641,760Kg/年。
  • 節省焦爐氣198,640Nm3/年。
  • 節省天然氣19,100Nm3/年。
  1. 經濟效益:節省費用3,313.32仟元/年。
  2. 減少CO2排放量:758.01公噸/年。
投資金額:200仟元。
回收年限: 0.06

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