標竿案例

BB色移至NO.2上塗線生產改善

年度
年度 105
案例編號
案例編號 105-C22-104-UT02
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行業別:汽車及其零件製造業

技術別:公用設備(UT)

塗線

439 (千度)

節省電力

42 公噸油當量/年

能源節約量

243 公噸/年

減碳量

1,842 仟元/年

節省費用

3,500 仟元/年

投資金額

1.9

回收年限

案例說明

1.為對應104年6~11月No1上塗線Robot改造工事,上塗線關閉改為中塗線生產。 2.依102年10月中塗線生產之經驗,中塗線產能為176趟/日,與現行No1上塗線產能202趟/日約有26趟/日之差異,如切換至中塗線生產每日須加班60分。 3.春節後再使規劃將部分噴塗BB色之車型移至No2上塗線生產,以低減中塗線噴塗趟次需求,進而減少加班之時數。

設計理念或改善流程

1.統計104年上半年度No1上塗線及No2上塗線之噴塗趟次狀況,No2上塗線有20~25趟之餘裕可吸收No1上塗線之趟次。
2.上半年度各車型噴塗BB色產量狀況,CP木床車型BB色日產量為約18~22台/日,可符合No.2上塗線產量餘裕,因此建議將CP木床車移至No2上塗線生產。

成效分析

(1)部分BB色移到NO2生產每日減少塗裝場加班1小時( 3565度/天*123天) 電力節省438,556度(年效益1,754仟元)
(2 ) 抑制CO2 (438,556度*0.521 kg/度)1000= 228頓/年
投資金額及回收年限
(1) 增設塗料管路與自動機換色費用:350萬元
(2) 年效益175 萬元 ROI 約2 年

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