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112下半年製程改善(珠擊排班改善、減量檢驗標準化、電子束焊接道見證線評估方法改善)

年度
年度 113
案例編號
案例編號 113-B03-112-PE02
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行業別:其他運輸工具及其零件製造業

技術別:製程設備(PE)

EBW

945 (千度)

節省電力

90 公噸油當量/年

能源節約量

467 公噸/年

減碳量

3,352 仟元/年

節省費用

100 仟元/年

投資金額

0.0

回收年限

案例說明

112下半年由綜合組組獲得精進工時35,359小時 1.珠擊製程排班改善、減量檢驗標準化 2.電子束焊接(EBW)焊道見證線評估方法改善

設計理念或改善流程

1.將測鋼珠時間與架設夾定器時間結合,減少原兩天頭尾的測鋼珠時間,4次珠擊4次測試改為同一天兩班4次珠擊4次測試;刪除(非必要)檢驗保留24項量測,檢驗工時1小時下降為0.5小時。

2.肇因是試片規格不當,讓見證線產生偏差,後續焊接無法形成足夠的最小熔融區寬度。為避免重複發生電子束焊接試片檢驗過程中,所發現的焊道位置偏移嚴重導致不符合規範的情況,建立試片鑲埋前焊道見證線檢查機制,利用簡易手動研磨配合巨觀量測方式去判定試片是否合格,可節省試片前製備的物料使用與作業時間,並能即時回饋給現場施工人員進行改善篩選合格試片進行測試

112下半年製程平均工時度=全廠年用電47,161,648*製程用電佔比51%/全年總工時899,525小時=26.74/工時

3.年節電量:26.74/工時*35,359小時=945.466千度/

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