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增設CTA RPF(Rotary Pressure Filter)專案

年度
年度 114
案例編號
案例編號 114-A03-112-PE03
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行業別:化學材料及肥料製造業

技術別:製程設備(PE)

乾燥機 高效率

7,539 (千度)

節省電力

648 公噸油當量/年

能源節約量

3,724 公噸/年

減碳量

24,879 仟元/年

節省費用

201,000 仟元/年

投資金額

7.2

回收年限

案例說明

1. 二廠氧化工場CTA由反應器產生後經三段降壓結晶後形成濃度為34%的CTA粉漿,此粉漿經旋轉式真空過濾機(RVF)過濾、清洗、氣體乾燥後形成含溶劑量少於15%w/w的濾餅並進入乾燥機乾燥後送往純化工場。 2. 本案建置前, 4台RVF處理量不足,雖然可藉由轉速及weir的高度來增加過濾速率,但會影響(1)濾餅洗滌的效率降低,更多雜質殘留於濾餅進入乾燥機導致乾燥機內部結塊與腐蝕,降低乾燥效能,嚴重情況更是需要停車鹼洗;(2)濾餅溶劑含量升高,造成更多蒸氣的耗用。所以RVF高量操作將造成乾燥機停車鹼洗的頻率增加,也是全廠煉量操作提升至110%的瓶頸。

設計理念或改善流程

本案增設一台CTA RPF(rotary pressure filter)以協助處理氧化結晶後的CTA粉漿,設計處理量為50 t/h (Dry solid),預計操作處理量在76%(四台RVF操作處理量為全產的80%)

[補充說明]

氧化製程CTA RVF處理能力不足導致產能受限,擬新增一台CTA PRF提高處理能力並降低生產成本。

氧化製程CTA由反應器產生後經三段降壓結晶後形成濃度為34%CTA粉漿,此粉漿經旋轉式真空過濾機(RVF)過濾、清洗、氣體乾燥後形成含溶劑量少於15%w/w的濾餅並進入乾燥機乾燥後送往純化工場。

改善前, 4RVF處理量不足,雖然可藉由轉速及weir的高度來增加過濾速率,但會影響

   (1)濾餅洗滌的效率降低,更多雜質殘留於濾餅進入乾燥機導致乾燥機內部結塊與腐蝕,降低乾燥效能,嚴重情況更是需要停車鹼洗;

   (2)濾餅溶劑含量升高,造成更多蒸氣的耗用。所以RVF高量操作將造成乾燥機停車鹼洗的頻率增加,也是全廠煉量操作提升至110%

      瓶頸。

故本案增設一台CTA RPF(rotary pressure filter)以協助處理氧化結晶後的CTA粉漿

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