案例說明
改善第一、二大樓真空泵浦主機耗材用量及運轉啟停頻繁、壓力不穩、高耗電量與問題,更換為高效率真空泵主機,提昇設備穩定性。
設計理念或改善流程
改善前:
1、原設備為三台油迴轉式真空泵浦交替運轉,每台20HP(15KW) ,供應第一、二醫療大樓,真空壓力設定於-480mmHg(下限)~-700mmHg(上限),當真空壓力低於下限時啟動主機運轉,壓力到達上限時即停止運轉,如單台運轉5分鐘後真空壓力值無到達上限,則由另一台備機再啟動運轉至上限值後同時停止,如此運轉控制方式造成耗電量大,平均每日耗電量為360kWH。
2、三台油迴轉式每年需依運轉時數更換耗材共5種,每次每台更換耗材需耗時約2hr,耗材多費用高且不具環保。
改善後:
1、 將三台20HP油迴轉式真空泵台換為四台高效率乾爪式真空泵,其中兩台為7.5KW、兩台為8.0KW,
2、 將壓差式運轉控制方式修改為變頻運轉恆壓式控制模式,恆壓壓力值設定於-500mmHg。
3、 正常運轉方式為一台7.5KW及一台8.0KW同步等速做變頻恆壓運轉,用量於離峰時段改單台恆壓運轉,另兩台為備機,當用量過大時會再自動啟動一台備機。
4、 為提升設備穩定性,採每小時交替至下一台主機運轉。
5、 每台每年更換耗材只有兩種,每次每台更換耗材只耗時約0.5hr。

1、原設備為三台油迴轉式真空泵浦交替運轉,每台20HP(15KW) ,供應第一、二醫療大樓,真空壓力設定於-480mmHg(下限)~-700mmHg(上限),當真空壓力低於下限時啟動主機運轉,壓力到達上限時即停止運轉,如單台運轉5分鐘後真空壓力值無到達上限,則由另一台備機再啟動運轉至上限值後同時停止,如此運轉控制方式造成耗電量大,平均每日耗電量為360kWH。
2、三台油迴轉式每年需依運轉時數更換耗材共5種,每次每台更換耗材需耗時約2hr,耗材多費用高且不具環保。
改善後:
1、 將三台20HP油迴轉式真空泵台換為四台高效率乾爪式真空泵,其中兩台為7.5KW、兩台為8.0KW,
2、 將壓差式運轉控制方式修改為變頻運轉恆壓式控制模式,恆壓壓力值設定於-500mmHg。
3、 正常運轉方式為一台7.5KW及一台8.0KW同步等速做變頻恆壓運轉,用量於離峰時段改單台恆壓運轉,另兩台為備機,當用量過大時會再自動啟動一台備機。
4、 為提升設備穩定性,採每小時交替至下一台主機運轉。
5、 每台每年更換耗材只有兩種,每次每台更換耗材只耗時約0.5hr。
成效分析
改善前:油迴轉式真空泵浦為15KW/台,每日24hr運轉1台
平均每日耗電量為 15kw x 24hr = 360KWH
改善後:以更新後電控盤加裝多功能電表監測用電量
※改善後耗電量監測

※改善後效益分析

*年節能率:38.943%
*年節省用電費用: 154仟元/年。
*每年抑制CO2排放:51171.62 x 0.521=26660.4kg=26.6公噸-CO2。
每年保養耗材分析:
*R5-400型油迴轉式保養耗材更換費用(運轉時數以每年8000hr計算)

每年保養耗材費用總計:101,972元
*乾爪變頻式保養耗材更換費用

每年保養耗材費用總計:15,660元
*每年保養費用節省:101,972 - 15,660 =86,312 元
*每年總節省金額:節省電費+節省耗材費用=240仟元
*投資金額:汰換真空泵主機及電控盤,總費用1,580仟元。
*回收年限:6.59年。
平均每日耗電量為 15kw x 24hr = 360KWH
改善後:以更新後電控盤加裝多功能電表監測用電量
※改善後耗電量監測
※改善後效益分析
*年節能率:38.943%
*年節省用電費用: 154仟元/年。
*每年抑制CO2排放:51171.62 x 0.521=26660.4kg=26.6公噸-CO2。
每年保養耗材分析:
*R5-400型油迴轉式保養耗材更換費用(運轉時數以每年8000hr計算)
每年保養耗材費用總計:101,972元
*乾爪變頻式保養耗材更換費用
每年保養耗材費用總計:15,660元
*每年保養費用節省:101,972 - 15,660 =86,312 元
*每年總節省金額:節省電費+節省耗材費用=240仟元
*投資金額:汰換真空泵主機及電控盤,總費用1,580仟元。
*回收年限:6.59年。