標竿案例

塗裝RTO燃燒溫度調降

年度
年度 107
案例編號
案例編號 107-A01-105-PE04
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行業別:汽車及其零件製造業

技術別:製程設備(PE)

製程 RTO 焚化爐 降溫

0 (千度)

節省電力

17 公噸油當量/年

能源節約量

36 公噸/年

減碳量

213 仟元/年

節省費用

35 仟元/年

投資金額

0.2

回收年限

案例說明

塗裝場設有RTO(蓄熱式焚化爐),將烤爐排出含有VOCs(揮發性有機物)之廢氣,利用高溫進行破壞,確保排出之氣體符合環保法規。 因VOCs有許多種類,每種物質需要破壞溫度不同,為確保可破壞大部分VOCs,將溫度設定為750度。 確認後得知目前CMC VOCs主要成分為塗料中甲苯、二甲苯等物質,根據外部研究資料了解可使用較低溫度加以破壞,故研擬進行降溫測試。

設計理念或改善流程

  1. RTO屬最終汙染防治設備,且無法設置即時自動檢知裝置,安衛室每半年安排委外量測確保RTO裝置機能正常。
  2. 實施RTO排氣自檢,利用自檢時將控制溫度降低到710(降低40)作測試,經確認排氣VOCs去除效率與含量均可符合法規需求,改善前後數據如下:
  3. RTO設定溫度降低40度,實際出口濃度與去除效率均與未調降前相仿,顯示目前CMC排氣中的VOCs使用710度的溫度即可破壞,故判定可以進行溫度調降,以節省天然氣用量。
  4. 效益計算說明:(天然氣單價11/m3RTO每年運轉250)

改善前:平均日用量564.88m3/×11/ m3×250=1,554.42仟元/年。

改善後:平均日用量487.25m3/×11/ m3×250=1,339.94仟元/年。

年間效益:19,407.5m3/×11/m3=213.48仟元/年。

減少CO2排放量:19,407.5×1.879Kg/m3=36.47公噸/年。

成效分析

  1. 節省能源:節省天然氣19,407.5m3/年。
  2. 經濟效益:節省費用213.48仟元/年。
  3. 減少CO2排放量:36.47公噸/年。

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