標竿案例

5A UPW System 減量運轉

年度
年度 105
案例編號
案例編號 105-C03-104-UT02
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行業別:電子零組件製造業

技術別:公用設備(UT)

UPW System

1,296 (千度)

節省電力

124 公噸油當量/年

能源節約量

718 公噸/年

減碳量

3,071 仟元/年

節省費用

0 仟元/年

投資金額

0.0

回收年限

案例說明

廠區UPW(超純水)供應系統由5A UPW切至5B UPW供應無塵室生產機台生產需求,為達到節能要求,執行最小流量運轉策略,將 5A UPW system 由全量轉小量允轉措施,以達到節能之目的,運轉模式分成兩階段進行,分別為5A UPW 前段減量運轉及前中段減量運轉

設計理念或改善流程

對於未供應生產之系統節能最佳方式為停機節能,但考量未來ANPM期間5B UPW停機時修繕,屆時廠內部份重點機台仍有UPW用水需求(例如PHA06),故評估5A UPW System維持以下方式進行節能之運轉模式:
第一階段
: 5A UPW 前段減量運轉 (2015/3/18 執行)進行低負荷運轉模式:降低耗電量每小時45.4KW
1.將
UF濃縮水回mixing流量調降最低減少前段起停機
2.降低
Loop 3.4 循環pump壓力由4.5->2.8kg/cm2
3.MMF不產水
(停機)缺水量由5B UPW 儀器回水補充UPT
4.RO conc 不排到
TK213&Rec-1 只回Mixing 減少失水
5.MGR&CAA不執行再生

第二階段: 5A UPW 前中段減量運轉(2015/3/20 執行) (接續第一階段)故進行以下節能措施: 降低耗電量每小時147.9KW
1.前段維持不變

2.中段每日24h運轉改為每日run 1小時維持桶槽補水液位
3.關閉 UV lamp(每組3.32KW)共6組


 

成效分析

全年總節省電力:
第一階段全年節省電力:
44.2KW *24Hr * 365Day = 387,192KWH

第二階段全年節省電力:
147.9KW *24Hr * 365Day =1,295,604KWH
電力節約共計1,295,604KWH
綜合以上,以執行時間104/3月~104/12計算,電力節約1,079,670KWH
執行效益為NTD2,557,738

抑制二氧化碳排放量 1,079,670KWH´0.521Kg/1000Kg =562.51Ton
本案例屬調整運轉無投資且為同仁自行施作執行,故無法計算ROI

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