案例說明
1.增加感應Sensor及電動調節閥,當半成品溫度達到設定溫度25℃才啟動冰水降溫,控管半成品溫度,同時可減少殺菌機入料升溫蒸汽耗用。 2.紀錄T80緩衝桶溫度以了解廠內實際作業溫度。
設計理念或改善流程
改善前:
目前殺菌室T80緩衝桶夾層用冰水冷卻,半成品保存原設定20℃以下(平均溫度為18℃),生產時人員開啟冰水開關、結束後關閉,溫度使用圓盤式溫度計監控,產品溫度無法有效穩定,產品入料殺菌機後再以蒸汽加熱至132℃殺菌,如此降溫又隨即升溫動作造成能源浪費。
改善後:
1.增加感應Sensor及電動調節閥,當半成品溫度達到設定溫度25℃才啟動冰水降溫,控管半成品溫度,同時可減少殺菌機入料升溫蒸汽耗用。
2.紀錄T80緩衝桶溫度以了解廠內實際作業溫度。
3.改善後7月平均溫度為23℃。
成效分析
一.能源節約量: 14,909.29公秉油當量(KLOE)/年
電:
1. T80緩衝桶平均每日產能144噸.
144噸×日生產量×1(Kcal/kg℃) ×(23-18)℃=720,000kcal/日.
1RT=3,024kcal.
720,000(kcal/日)/3,024kcal=238.10 RT/日.
1RT=1.15HP=0.86度.
238.10RT/日×0.86度=204.76度.
2.年節省電度:204.76度×200生產日/年=40,952度=40.95千度
蒸汽:
3.AUHT2回流量再升溫所需的蒸汽熱能:
半成品溫度改變後,入料殺菌機再升溫造成的蒸汽耗用之熱能節省:
8.3 m3/hr×1000kg/m3×(23-18)℃=41,500 kcal/hr.
每年使用熱量:
41,500 kcal/hr×20hr/日×200日/年=166,000,000kcal/年.
天然氣含熱量:8730.
166,000,000kcal/8730=19,014.89 m3/天然氣/年.
4.年節省天然氣:19,014.89 m3/天然氣/年
5.能源電節約量= 40.95千度/年×860/9000×0.9=3.52TOE/年
6.能源天然氣節約量= 19,014.89 m3×0.871×0.9=14,905.77TOE/年
7.合計:3.52TOE/年+14,905.77TOE/年=14,909.29TOE/年
二.抑抵CO2排放量: 55.96 (公噸/年)
1.電抑抵CO2排放量=40.95千度/年×103×0.000494公噸/度=20.23公噸/年
2.天然氣抑抵CO2排放量=19,014.89 m3×1.879公斤CO2/立方米天然氣=35.73公噸CO2/年
3.合計:20.23公噸/年+35.73公噸/年=55.96公噸/年
三.節省能源費用:296.46仟元/年
節省電費:40.95千度×2.99元/度=122.44仟元/年
節省天然氣費:19,014.89 m3×9.1519元/m3=174.02仟元/年
合計:296.46仟元
四.回收年限:0.04年
投資金額=12.43仟元
回收年限=12.43仟元/296.46仟元=0.04年