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生技發酵B區高壓空壓10HP壓力調整(7.8KG降低7.2KG)

年度
年度 114
案例編號
案例編號 114-B02-113-PE01
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行業別:食品及飼品製造業

技術別:製程設備(PE)

26 (千度)

節省電力

2 公噸油當量/年

能源節約量

12 公噸/年

減碳量

87 仟元/年

節省費用

1 仟元/年

投資金額

0.0

回收年限

案例說明

🔹 節能改善項目:高壓系統用電效率提升 原高壓公斤用電:8.422 kWh/kg 調整後高壓公斤用電:5.493 kWh/kg 前後用電差異:2.929 kWh/kg 年運轉時數:8,760 小時/年 年度節能量:25,658 kWh 年度節能量(千度):25.658 千度/年 用電效率改善幅度:34.77%  (計算式:2.929 ÷ 8.422 × 100%) 年度碳排放減量:約 12,670 公斤 CO₂e  (計算式:25,658 kWh × 0.494 kg CO₂e/kWh)

設計理念或改善流程

一、節能措施依據與執行概述:

根據經濟部能源局資料指出,空壓系統每調降 1 kg/cm² 壓力,可節省約 6% 的能源消耗
由於空壓機產出壓力愈高,耗電量亦愈大,且容易造成供過於求之能耗浪費,因此本次針對生技部現場之空壓系統進行壓力優化調整作業。

現場現有配置 1 台 10HP 空壓機,出廠預設出口壓力為 6.9 kg/cm²。本次節能改善措施執行流程如下:

  1. 逐步調整空壓機輕載/重載設定壓力值,以降低出口壓力至合適範圍。

  2. 同步觀察生技產程對壓力變動的反應,確認調整不影響發酵及生產效能。

  3. 實際將空壓機出口壓力由 6.9 kg/cm² 調降至 6.4 kg/cm²,並進行為期一個月測試觀察。

經測試確認壓力調降後未影響產程運作,節能效果明確,符合生產與效能雙重需求。

成效分析

🔹 節能改善項目:高壓系統用電效率提升

  • 原高壓公斤用電:8.422 kWh/kg

  • 調整後高壓公斤用電:5.493 kWh/kg

  • 前後用電差異:2.929 kWh/kg

  • 年運轉時數:8,760 小時/年

  • 年度節能量:25,658 kWh

  • 年度節能量(千度):25.658 千度/年

  • 用電效率改善幅度:34.77%
     (計算式:2.929 ÷ 8.422 × 100%)

  • 年度碳排放減量:約 12,670 公斤 CO₂e
     (計算式:25,658 kWh × 0.494 kg CO₂e/kWh)

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