標竿案例

G3-505降壓節能

年度
年度 114
案例編號
案例編號 114-A03-113-PE01
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行業別:化學材料及肥料製造業

技術別:製程設備(PE)

製程 泵浦 乾燥機 洗滌塔

472 (千度)

節省電力

41 公噸油當量/年

能源節約量

224 公噸/年

減碳量

1,723 仟元/年

節省費用

9,500 仟元/年

投資金額

3.2

回收年限

案例說明

改善製程條件,泵浦出口壓力由21BarG降至8BarG,更換較低負載泵浦

設計理念或改善流程

改善製程條件,泵浦出口壓力由21BarG降至8BarG,更換較低負載泵浦

G3-505AA/AB/BA/BB單台功率約115kW,更改後單台功率約56kW

[補充說明]

乾燥機洗滌塔泵浦G3-505AA/AB/BA/BB,在21barG的出口壓力下供應結晶罐D3-401的補充溶劑及CTA乾燥機洗滌塔D3-501的循環洗滌溶劑,泵浦出口高壓主要是提供進入D3-401高壓溶劑所需的壓力,此股溶劑本身流量約為12T/h,卻僅佔總量約9%,而循環洗滌液總循環量約130至180T/h,但不需高達21barG的輸送壓力,等同泵浦有相當大的揚程在做虛功。

本案經第一階段改造,增配一條破虹吸管(已完成),使得第一結晶槽氣液分離槽F3-432塔底溶劑可順利送至D3-401,直接取代G3-505 AA/AB/BA/BB輸送至D3-401的高壓補充溶劑,這也代表泵浦主要的使用端D3-501A/B循環洗滌溶劑已不需要現在的高壓,規畫G3-505 AA/AB/BA/BB更換新泵浦來進行降壓的改造,預計出口壓力將由21barg降至8barg,於輸送的循環洗滌量於130T/h時,改造前後泵浦軸功將由115kW降至56kW,將達到節能減碳的效益。

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