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窯爐改造節能改善

年度
年度 107
案例編號
案例編號 107-D01-106-PE01
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行業別:非金屬礦物製品製造業

技術別:製程設備(PE)

製程 窯爐

373 (千度)

節省電力

36 公噸油當量/年

能源節約量

206 公噸/年

減碳量

977 仟元/年

節省費用

7,000 仟元/年

投資金額

7.2

回收年限

案例說明

將原有全電式熱頂玻璃坩堝爐,改造成全電式鉬棒電極熔解連續槽爐,改善電極配置不足、隔熱材劣化及開口較大熱能逸散嚴重問題。

設計理念或改善流程

原有全電式熱頂玻璃坩堝爐利用三根電極間接加熱,經電力檢測,單位產品耗能量高於其他窯爐,而且窯爐採熱頂式僅能批次投料,需等待玻璃熔融後才可生產。改造後,窯爐採全電式鉬棒電極熔解連續槽爐,可以後端投料無需等待熔融,改善窯爐原電極配置不足、隔熱材劣化及開口較大熱能逸散嚴重問題。實際電力量測,改善前窯爐消耗功率116.8 kW,改善後窯爐消耗功率42.25 kW。平均產品單位耗能由1053.576 LOE/kg降至2.342 LOE/kg(1067-12)

效益計算說明:

節省電力:(116.8-42.25)kW×5,000h/Y=372,750/=372.75千度/年。

節省費用:372.75千度×2.62/=976.61仟元/年。

減少CO2排放量:372.75千度×0.554Kg/度=206.5公噸/年。

成效分析

  1. 節省能源:節省電力372.75千度/年。
  2. 經濟效益:節省費用976.61仟元/年。
  3. 減少CO2排放量:206.5公噸/年。

投資金額:7,000仟元。
回收年限:7.17年。

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