標竿案例

收縮區空調節能改善案

年度
年度 114
案例編號
案例編號 114-B04-111-AC02
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行業別:食品及飼品製造業

技術別:空調系統(AC)

143 (千度)

節省電力

12 公噸油當量/年

能源節約量

71 公噸/年

減碳量

372 仟元/年

節省費用

44 仟元/年

投資金額

0.1

回收年限

案例說明

1.記錄2樓空調位置中段及末端溫度以了解廠內實際廠內作業溫度。 2. 將現有冰水管路A、B兩組空調裝設開關分開控制,A組維持固定運轉,修改B組管路,增加一組電動調節閥,並將電動調節閥控制接到控制箱裝設溫控器內,當現場溫度達到設定溫度26度自動啟動B組冰水供應、送風機、冷卻水塔運轉送風,減少能源浪費。

設計理念或改善流程

改善前:

廠內產程安排以24Hr連續生產為主,人員自週一上班兩台即同時開啟後,運轉至周六早上生產結束下班才關閉,但因收縮設備主要機台都以產熱能之包裝設備運轉,故上班即開啟,每週運轉時間120Hr,不分淡旺季開啟空調運轉,當溫度較低時,兩台同時運轉形成能源浪費。

改善後:

1.將現有冰水管路A、B兩組空調裝設開關分開控制,A組維持固定運轉,修改B組管路,增加一組電動調節閥,並將電動調節閥控制接到控制箱裝設溫控器內,當現場溫度達到設定溫度26度自動啟動B組冰水供應、送風機、冷卻水塔運轉送風,減少能源浪費。

2.由於夏季4~9月室內溫度較高,扣除07:00~23:00溫度較高,可節省夜間降溫後B台8Hr運轉時間。

 

成效分析

一.能源節約量12.32公噸油當量(TOE)/年

1.空調箱(銘牌)=90,000BTU/H/1.2度/RT=75RT

2.頂樓冰水泵馬達15HP=15HP×0.746=11.19度(每小時耗電量)

3.空調箱馬達20HP=20HP×0.746=14.92度(每小時耗電量)

4.主機運轉已超過5年以上,機件運轉功率會逐年衰退故以80%計算(以上數據由冷修組提供)

5.依表統計改善前耗電量=12.89度/噸

6.改善後耗電量=6.74度/噸

7.年節省電度: (12.89-6.74)度/噸×29116噸(4-9月產噸數) ×80%(未裝設電錶以80% )= 143,250.72度/年=143.25千度/年

8.能源節約量(TOE)=143.25千度/年×860/9000×0.9=12.32TOE

二.抑抵CO2排放量: 70.91 (公噸/年)

抑抵CO2排放量=143.25千度/年×103×0.000495公噸/度=70.91公噸/年

三.節省能源費用372.45仟元/年

節省電費:143.25千度/年×2.60元/度=372.45仟元/年

.回收年限:0.12年

投資金額=44.07仟元

回收年限=44.07仟元/372.45仟元=0.12年

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