標竿案例

降載氮氣及增加CDA產量---調整CDA主副載供應壓力達節能成效

年度
年度 105
案例編號
案例編號 105-C03-104-UT05
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行業別:電子零組件製造業

技術別:公用設備(UT)

氮氣 CDA

215 (千度)

節省電力

21 公噸油當量/年

能源節約量

119 公噸/年

減碳量

511 仟元/年

節省費用

0 仟元/年

投資金額

0.0

回收年限

案例說明

本廠乾燥壓縮空氣分為CDA(GN2 Back up)及PCDA(N+1 Back up),而CDA供應系統主供應為CDA;副供應PCDA,調整PCDA馬達設定壓力最佳化達節能成效,亦使CDA及PCDA供應壓力維持Basic line

設計理念或改善流程

1.作法:降載PCDA空壓機運轉耗能,逐步調降PCDA設定壓力測試,需避免PCDA兩邊供應達平衡造成PCDA負載率過低而Surge
2.執行內容:
a.PCDA用量調配至CDA,使PCDA 350HP電流下降,用電量下降
b.拆除PHI機台調壓閥防止PCDA管路壓損
c.調整PCDA空壓機壓力(下調0.3kg/cm2,壓力降至9.2kg/cm2)
d.測試PCDA IGV變動情形(最低降至50%,電流負載降約37A)
e.召開PCDA Turn down meeting(測試方法及SOP說明,各部門協助評估風險)
f.PCDA壓力測試至Lo OOS,比對機台影響程度
Photo 機台CDA/PCDA供應調查



成效分析

經由上述內容調整後,PCDA 運轉電流值由原先382A@481V
降至346A@481V,共降低36A 24.6KW
全年度節能效益為24.6KW*24Hr*365Day = 215,496KWH
全年節省費用215,496KWH * NTD2.369/KW = NTD510,510
以執行時間104/07月~104/12計算,電力節約107,748KWH
執行效益為NTD255,255

抑制二氧化碳排放量 107,748KWH´0.521Kg/1000Kg =56.14Ton
本案例
屬調整運轉無投資且為同仁自行施作執行,故無法計算ROI

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