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燒結機抽氣系統漏氣改善以降低大風車耗電

年度
年度 105
案例編號
案例編號 105-A02-104-PE01
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行業別:基本金屬製造業

技術別:製程設備(PE)

燒結機

5,064 (千度)

節省電力

484 公噸油當量/年

能源節約量

2,806 公噸/年

減碳量

13,269 仟元/年

節省費用

5,000 仟元/年

投資金額

0.4

回收年限

案例說明

燒結製程抽氣系統之漏氣與大風車電耗相關性極高,本案透過103年局部更新工程改善抽氣系統之漏氣,並且由W221/W262 共同精進漏氣管理,來控制維持一、二號燒結大風車之低電耗。

設計理念或改善流程

一號燒結
#1SP燒結機台車氣封滑軌磨耗,再加上部分風箱、下流管本體焊道與大風車外殼破損漏氣,故大風車102年10~1033月運轉電流平均高逾300安培。透過103年局部更新工程改善抽氣系統之漏氣,並且由W221/W262共同精進漏氣管理,藉由設備漏氣弱點的調查與預防性漏氣檢修更換,來控制維持大風車之低電耗。經1047月至10412月平均運轉電流低於280安培
二號燒結
二號燒結燒結機系統因氣封滑軌磨損、頭尾端DEAD PLATE氣封板破損、燒結台車氣封棒磨損或變形等,造成漏氣嚴重,使大風車運轉電流偏高,102712月平均運轉電流約380安培。透過103年局部更新工程改善抽氣系統之漏氣,並且由W221/W262共同精進漏氣管理,藉由設備漏氣弱點的調查與預防性漏氣檢修更換,來控制維持大風車之低電耗.1034月至1043月平均運轉電流約341安培

成效分析

改善前耗電量:
(300+380)A×11kV×(0.8√3)×24hr/d×354d/year = 88,057,574度/年
改善後耗電量(104.7月~104.12月):
(280+341)A×11kV×(0.8√3)×24hr/d×354d/year = 80,417,284度/年
節電量:改善前耗電量-改善後耗電量=7,640,290度/年
CO2減量:2,589,929x0.521=3,980,591 Kg-CO2/年
節能量:2,589,929x0.000248=1,894.8 KLOE/年
 
效益計算:
本改善案總投資費用約11,500仟元,分10年平均攤提,每年分攤費用為:
= 1,725,000元/年
年淨效益=7,654,408 x 2.836元/度(103年平均電價)-1,725,000=19,942,863元
合計節電量: 7,654,408度/年
CO2減量 : 3,980,591 Kg-CO2/年
節能量 :1864.8 KLOE/年
合計投資金額:約11,500仟元
回收年限:<1年

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