案例說明
1.V515低壓蒸汽產生槽主要為提供145℃低壓冷凝水至F501/F503加熱爐預熱,產生3K蒸汽供製程使用。 2.經評估後,改以E506/E510冷凝器之105℃鍋爐水取代145℃低壓冷凝水,可回收F501/F503加熱爐對流區製程餘熱,分別產生4.5K蒸汽及3.0K蒸汽供製程使用; F501/F503加熱爐煙囪出口溫度降低至130℃/167℃,符合103年7月30日經濟部公告「石化業節約能源及使用能源效率規定」法規要求。
設計理念或改善流程
改善說明:
F501/F503加熱爐對流區預熱145℃低壓冷凝水,產生2K低壓蒸汽,因F501/F503煙道溫度分別為161/207℃,溫差及流量不大,使得廢熱回收效益不佳,分析廠內熱交換器鍋爐水使用量及其產生之蒸汽類型後,可採用E506/E510,105℃鍋爐水先與加熱爐煙道換熱後,再進入E506/E510可多產生4.5K/3K蒸汽供製程使用。


F501/F503加熱爐對流區預熱145℃低壓冷凝水,產生2K低壓蒸汽,因F501/F503煙道溫度分別為161/207℃,溫差及流量不大,使得廢熱回收效益不佳,分析廠內熱交換器鍋爐水使用量及其產生之蒸汽類型後,可採用E506/E510,105℃鍋爐水先與加熱爐煙道換熱後,再進入E506/E510可多產生4.5K/3K蒸汽供製程使用。
成效分析
改善後合計蒸汽增加產生2.0噸/時,年效益8,624仟元,增設配管費用共計1,800仟元,回收年限0.2年。
效益分析:
(1)節省蒸汽:2.0噸/時。
(2)年效益:2.0噸/時×8000時/年×0.539仟元/噸=8,624仟元/年。
(3)減少CO2排放:4,755噸/年。
投資金額:1,800仟元。
回收年限:1,800仟元÷8,624仟元/年= 0.21年。