案例說明
T70A、T70E緩衝桶增加感應Sensor及電動調節閥,當半成品溫度達到設定溫度才啟動冰水降溫,控管半成品溫度,同時可減少殺菌機入料升溫蒸汽耗用。
設計理念或改善流程
改善前:
T70A、T70E緩衝桶夾層用冰水冷卻,半成品保存設定20℃以下(平均溫度為18℃),入料殺菌機後產品再以蒸汽加熱至132℃殺菌,如此降溫又隨即升溫動作造成能源浪費。
改善後:
1. 增加感應Sensor及電動調節閥,當半成品溫度達到設定溫度25℃才啟動冰水降溫,控管半成品溫度,同時可減少殺菌機入料升溫蒸汽耗用。
2.記錄T70A、T70E緩衝桶溫度以了解廠內實際廠內作業溫度。
3.改善後:月平均溫度為23℃。
成效分析
一.能源節約量: 22,066.98公噸油當量(TOE)/年
電:
(1) T70A緩衝桶平均每日產能129噸 (A3 Speed線)
129噸/日生產量*1(Kcal/kg℃) *(23-18)℃=645,000kcal/日
1RT=3,024 kcal
645,000(kcal/日)÷3,024 (kcal/RT) =213.29 RT/日
1RT=1.15HP=0.86kWh
213.29 RT/日*0.86 kWh /RT=183.43 kWh /日
節省電度:183.43 kWh /日*214生產日/年=39254.02 kWh /年
(2) T70E緩衝桶平均每日產能70噸(300B線)
70噸/日生產量*1(Kcal/kg℃) *(23-18)℃=350,000kcal/日
1RT=3,024 kcal
350,000(kcal/日)÷3,024(kcal/RT)=115.74 RT/日
1RT=1.15HP=0.86 kWh
115.74 RT/日*0.86 kWh /RT=99.54 kWh /日
節省電度:99.54 kWh /日*148生產日/年=14731.92 kWh /年
3.年節省電度:對策1.節省電度+對策2.節省電度=39254.02 kWh /年+14731.92 kWh /年=53,985.94度/年=53.99千度/年
4.能源電節約量(TTOE) =53.99千度/年×860/9000×0.9=4.64TOE/年
蒸汽:
(1)T70A緩衝桶平均每日產能129噸 (A3 Speed線)
半成品溫度改變後,入料殺菌機再升溫造成的蒸汽耗用之熱能節省8.3 m3/hr*1000kg/m3 *(23-18)℃=41,500 kcal/hr
每年使用熱量:41,500 kcal/hr *20hr/日*214日/年=177,620,000kcal/年
天然氣含熱量: 8730 kcal/ m3
177,620,000kcal/8730=20,345.93 m3天然氣/年
20,345.93 m3天然氣/69.84(燃氣比,噸/m3) =291.32噸蒸汽
(2) T70E緩衝桶平均每日產能70噸(300B線)
節省蒸汽:
半成品溫度改變後,入料殺菌機再升溫造成的蒸汽耗用之熱能節省
4.6 m3/hr*1000kg/m3 *(23-18)℃=23,000 kcal/hr
每年使用熱量
23,000 kcal/hr *20hr/日*148日/年=68,080,000kcal/年
天然氣含熱量: 8730 kcal/ m3
68,080,000kcal/8730=7,798.40 m3天然氣/年
7,798.40 m3天然氣/69.84(燃氣比,噸/m3)=111.66噸蒸汽
1.年節省蒸汽量:291.32噸+111.66噸=402.98噸/年
2.年節省天然氣:20,345.93噸/年+7,798.40噸/年= 28,144.33 m3天然氣/年
3.能源節約量(TOE)= 28,144.33m3×0.871×0.9=22,062.34 TOE/年
4.合計能源節約量(TOE)= 22,066.98 TOE/年
二.抑抵CO2排放量: 78.47(公噸/年)
1.抑抵電CO2排放量=53.99千度/年×103×0.000474公噸/度=25.59公噸CO2/年
2.天然氣抑抵CO2排放量= 28,144.33立方米天然氣*1.879公斤CO2/立方米天然氣=52.88公噸CO2/年
3.合計抑抵CO2排放量=78.47公噸CO2/年
三.節省能源費用:504.44仟元/年
1.節省電能源費用:53.99千度/年×3.46元/度 = 186.81仟元/年
2.節省天然氣能源費用:28,144.33 m3/年×11.2858元/ m3=317.63仟元/年
3.合計節省能源費用=504.44仟元/年
四.回收年限:0.02年
投資金額=12.43仟元
回收年限=12.43仟元/504.44仟元=0.02年